高清免费A级在线观看

  • <button id="g6cyi"></button>
  • <small id="g6cyi"></small><small id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></small>
  • <li id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></li>
  • <li id="g6cyi"></li><div id="g6cyi"></div>
  • <div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div>
  • <div id="g6cyi"><li id="g6cyi"></li></div>
  • <small id="g6cyi"></small>
    <div id="g6cyi"></div><div id="g6cyi"></div><div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div>
  • <div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div>
  • <div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div><div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div>
  • <div id="g6cyi"><button id="g6cyi"></button></div>
  • 萍鄉化工填料廠生產拉西環、鮑爾環、多面空心球填料,瓷球、陶瓷波紋填料、陶瓷規整填料
      服務熱線:18779917026
    • 萍鄉陶瓷散堆填料
    • 陶瓷波紋規整填料廠家
    • 萍鄉拉西環廠家
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理
    ·  當前位置: 首頁 > 新聞資訊 /

    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理

    2019-09-30      閱讀:
    石化西北油田分公司某采油廠輕烴站氣脫水處理采用分子篩三塔流程,在運行過程中出現冷吹初始階段出口溫度升高、較快的異常情況。為此,該輕烴站在排除設備故障后,取氣分水器排污樣進行亞硫酸檢測,結合氣樣XRF元素含量檢測結果,分析得出導致分子篩失效、溫度升高的本質原因為進站原料氣中含氧量偏高,使得鐵、氧及H2S在干燥塔內發生一系列化學反應,放出熱量?;谏鲜鲈?,采取相應的措施,打破化學反應所需環境條件,從而恢復正常生產,該裝置的操作經驗可為同類裝置的設計及運行提供參考。

      石化西北油田分公司某采油廠輕烴站主要處
    理所屬片區油井伴生氣。該廠集原料氣增壓、氣脫硫及硫磺回收、氣脫水、冷凝分離、凝液分餾、外輸氣增壓及生產裝置等功能于一體,其主要功能是伴生氣凈化處理及生產高附加值的液化氣和輕烴產品,并為下游用戶提供合格的氣。該站設計處規模為50×104?。恚常?,生產干氣42.9×104m3/d,液化氣103.3t/d,穩定輕烴47t/d。脫水處理是氣處理過程中不可缺少的一部分,通過分子篩脫水,將伴生氣的水露點降至-70℃以下,避免后續深冷處理相關設備的凍堵,以及儲運過程中液態水的析出[1-5]。
    1 脫水單元工藝流程簡介
    1.1 干燥塔內填料選擇
    該輕烴站干燥塔主要采用分子篩進行脫水,其吸附能力強,選擇性好,耐高溫,不易破損,使用周期長,
    廣泛用于化工和石油化工的脫水處理
    氣脫水處理即用分子篩吸收氣中的水分,以達到干燥的目的。這就需要水分子的直徑要小于分子篩的孔徑,被其吸附,而氣分子的直徑要大于分子篩的孔徑,避免被其吸附[9-10]。據此,為滿足生產需求,達到的脫水效果,該輕烴站從眾多型號分子篩中選擇4a分子篩作為干燥劑。
    1.2 脫水工藝流程 
    目前,該輕烴站分子篩干燥塔共3臺,1臺進行吸
    附,1臺進行,1臺進行冷吹,執行8h切換制度,
    在進行三塔倒塔時,主要步驟為冷吹塔充壓切換為吸附,冷吹氣對塔進行冷吹,之前吸附后的塔泄壓后切換為,如此,實現分子篩脫水、再利用的功能。
    工藝流程圖如圖1所示。 
    吸附過程:脫硫后原料氣經原料氣壓縮機增壓→
    凈化氣分水器→前置聚結器→分子篩吸附塔→粉塵過濾器→膨脹機增壓端進口。
    分子篩脫水工藝流程
      冷吹過程:冷吹氣來自外輸閥組→分子篩冷吹塔→氣加熱器→分子篩塔→氣冷卻器→氣分水器→壓縮機二級進口。
    2 分子篩運行異常及原因分析
    2.1 分子篩運行異常 
    巡檢時發現,A塔由倒為冷吹后,冷吹出口溫
    度出現異常。倒塔之前,進口溫度242℃,8h后,出口溫度228℃。倒為冷吹后,冷吹進口溫度為18℃,出口溫度在正常運行時,應該是由后的溫度228℃逐漸下降(如圖2所示),但此次出現異常,
    冷吹出口溫度不不降反而升高,其中一次溫度高升至398℃(如圖3所示)。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖2)
    此后,每次A塔倒冷吹后均出現類似情況。在觀察運行1個星期后,B塔、C塔均相繼出現上述異常,且時間比正常所需時間越來越短。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖3)
    2.2 運行異常原因分析及排查 
    2.2.1 初步排查及氣成分分析
    針對分子篩干燥塔運行異常初期,采取了一系列措施,對其原因進行排查,比如:對現場儀表進行檢測,
    或對分子篩干燥塔進出口壓差進行檢測,結果均為正常。后續又對運行參數進行相應調整以及切為雙塔運行、一塔放空等處理措施,但溫升情況仍未得到改善。
    排除上述原因后,隨即對后端設備氣分水器的排污介質進行取樣檢測,結果發現pH值=0.4,為強酸性,如圖4所示。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖4)
    西北油田某廠區域油井伴生氣高含H2S,進站H2S質量濃度約1000mg/m3,雖然在干燥塔前端有
    脫硫單元對酸氣進行脫除,但不排除偶爾在進氣量大、超負荷的情況下,凈化氣中攜帶H2S。另一方面,西北油田多稠油井,多采用注氮氣手段增加產量,有可能在注氣過程中混入空氣。而此輕烴站采用導熱油對氣加熱,換熱效率高,操作人員對冷吹氣量控制波動稍微不穩,溫度就會上升至300℃,這時H2S就會部分氧化反應生成SO2[11],結合上述pH試紙顯示強酸
    性,綜合分析判斷H2S、O2與H2O之間可能發生化學反應,生成亞硫酸,如式(Ⅰ)、式(Ⅱ)所示。
    3O2+2H2S=2SO2+2H2O(Ⅰ) 
    SO2+H2O=H2SO3(Ⅱ)
    為驗證上述推斷結論,對干燥塔進出口氣體進行取樣,檢測相關氣體成分,結果如表1所示。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖5)
    通過干燥塔進出口相關氣體濃度檢測發現,H2S與O2體積分數出口比進口明顯降低,而SO2含量顯
    著升高。此外,另取適當氣分水器排污樣,向其中加入具有氧化性的碘,再滴入氯化鋇,燒杯底部生成了不溶于水的白色沉淀物,如圖5所示。接著向燒杯中
    加入鹽酸,沉淀溶解并產生氣體,將該氣體通入品紅溶液中,品紅褪色,證明排污樣中有亞硫酸存在。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖6)
    綜上所述,根據氣體成分分析以及取樣進行化學實驗結果分析,終可以確定干燥塔內部的確發生了如式(Ⅰ)和式(Ⅱ)所示的化學反應,至于是否發生其
    他化學反應,待開塔后才能進一步確定。 
    2.2.2 開塔檢修分析導致異常原因
    通過開塔檢修發現,分子篩比較潮濕,有結塊現象,顏色呈黃褐色,如圖6所示。隨即對現場分子篩與原始分子篩分別取樣進行XRF元素含量檢測。通過對XRF元素含量檢測報告分析發現,附著在 
    分子篩表面的黃褐色物質為亞硫酸鐵。結合干燥塔內部組件腐蝕情況(如圖7所示)分析得出,塔內的格柵
    板等含鐵組成的部件與亞硫酸發生化學反應,生成了亞硫酸鐵,并產生熱量(如式(Ⅲ)所示),致使冷吹出口
    溫度上升。隨著冷吹時間的增加,塔內部化學反應所需要的溫度環境逐漸破壞。因此,化學反應停止,恢復正常,冷吹出口溫度開始下降。
    3H2SO3+2Fe=Fe2(SO3)3+3H2(Ⅲ)ΔH=-988kJ/mol
    同時,通過XRF元素含量檢測報告分析發現,分子篩中重組分較多,這些物質在高溫的條件下與粉化失效的分子篩黏結在一起,從而出現如圖6所示的分子篩結塊現象。
    分子篩脫水裝置運行問題分析及處理(圖7)
    3 后期采取措施
    3.1 更換分子篩 
    選用抗酸的4a分子篩,使分子篩的抗酸性能大
    大增加,減少甚至避免分子篩對酸氣的吸收,這在很大程度上也降低了分子篩因酸性氣體腐蝕粉化的幾率,與此同時,去后端氣體幾乎沒有攜帶粉塵,進而保證后端系統的正常運行,延長了裝置的檢修周期,節約了檢修維護成本。
    3.2 使用不銹鋼材料
    對塔內的格柵板、塔板濾網、支撐梁、氣體分布器等結構均予以更換,并采用不銹鋼材質,避免其與氣中相應組分發生化學反應,引起干燥塔運行異常。
    3.3 密切監控注氣井 
    西北油田某廠區塊稠油井較多,開采難度較大,為保持產量,進一步提高采收率,使埋藏的油能更多、更快地被開采出來,部分油井采用注氮氣的方法,實現油田的增產降耗。但注氮氣時會存在氮氣不純、含氧量較高的現象,而這部分不純氣體就會隨著伴生氣進入氣處理系統,從而影響系統的正常生產。因此,在油井進行氮氣注入時要嚴格把控,氮氣體積分數控制在99.6%以上,嚴格遵守含氧量高不注的原則,進而減少對后端產生不必要的影響。
    3.4 控制運行參數 
    溫度是干燥塔內發生放熱反應的重要條件之一,在后續生產時,將塔進口溫度控制在230℃,避免高溫造成某些化學反應所需的高溫環境。 
    冷吹氣量控制也至關重要,氣量不能太大,否則溫升較高。同時,氣流會對流床層造成攪動,降低分子篩的使用壽命。
    3.5 改善原料氣氣質
    在原料氣分離器前加裝原料氣過濾分離器,清除多余的雜質粉塵和液滴,改善原料氣氣質,避免重組分進入后端干燥塔內,導致分子篩結塊失效,脫水效果不達標,從而造成后端深冷區的凍堵。
    4 結論
    (1)西北油田某廠對運行異常的分子篩干燥塔采?。彻澦龃胧┖?,打破了塔內化學反應所需的環境條件,使整個運行系統恢復正常,正常運行后干燥塔進出口3種相關氣體的平均含量如表2所示。從表2可以看出,在正常生產運行時,氣自脫硫單元至干燥單元,H2S已被完全脫除,即使少量存在,在溫度控制下也不會發生反應。另一方面,對注氣井的監測也起到了顯著作用,測得的氣中O2含量低。

      相關信息
    高清免费A级在线观看